【干货】污水处理中回流问题总结第1-11问

本章节总结在污水处理中回流问题的具体问题及解决策略。




问题1:

1、我归纳出回流量大的话水力停留时间就短了,可按书本的公式算水力停留时间是和回流量是没有关系的啊!还是我的理解错误,我也经常在困扰这个问题2、在计算产泥量aQS-bVX,正常运行时,因为进水量小,BOD差不是很大,而池容和MLVSS比较大,所以存在负值。也就是说在正常情况下我们的负荷过低,可是存在偷排现象时,污泥浓度又增长的很快,很难平衡。这个a、b值取多少比较合适呢?因为我们进水浓度很不稳定,污泥产量很高,所以需要了解一下具体产量和排泥量,但是由于我用BOD算出来的数值为负,而用SS进出水量差算的话还算比较贴切,请问这样算合理吗?3、关于二沉池反硝化的问题,在您的书里说是因为曝气池出口处溶解氧不足,曝气时间过长/,C/N比失衡。

回答:

1、你讲的[按书本的公式算水力停留时间是和回流量是没有关系的,是指设计阶段,回流比不变的情况下。实际操作,动态情况下就相关了。

2、我也不太清楚

3、C/N失去平衡,也就是该值过小(相对于C,N过多),在不具备脱氮除磷工艺的设施中,过多的N,就会导致反硝化的发生,也就是说,如果氮不是过多,则被微生物分解C时直接利用了,就不存在反硝化了。

问题2:

在实际中如何控制污泥的回流?

回答:

1、回流的控制是根据你要控制的食微比(F/M)决定的,根据公司计算可以得到回流污泥量。

2、回流污泥量的实际控制通过回流污泥泵、阀等的开启台数或开启度实现的。

问题3:

负荷高,就需要延长活性污泥和废水的接触时间,加大回流并不会延长停留时间,也不会降低污泥负荷。该如何理解?

回答:

回流比大小,并不会影响污泥浓度,回流比大,回流污泥内的污泥浓度低,回流比小,回流污泥内的污泥浓度高,回流到生化池时时一样的(只是在回流刚开始的一段时间内会出现回流污泥多的现象)。

问题4:

内外回流的差别?内外回流比各自的取值范围及原理。最初浅的理解,内回流是指曝气池混合液的回流,外回流是二沉池浓缩液的回流。但是回流比呢?这次设计院居然给T型氧化沟设计了200%的内回流。现在怎么也调不到最佳状态。

回答:

1、内回流主要为了脱氮;外回流一方面为了补充活性污泥,另一方面是为了释磷需要(也包含回流时排泥除磷)

2、内回流一般在80%~120%;外回流一般在60%~80%具体根据脱氮除磷要求实际工程操作中灵活掌握。

3、调试阶段要根据你的反硝化情况决定,如果硝酸盐含量高,则回流加大。


问题5:

生化池回流是指二沉池污泥回流还是生化池的内回流?停曝气至少要停2天以上,恢复进水时,我想排出池体的一部分上清液,再进水,可否?采取闷曝,大概需要多长时间,污泥才能恢复活性?

答:

1、生化池回流是指二沉池回流

2、同意你的方案,但是2天一点也不曝气的话,有点到达极限了。

3、如果污泥缺氧不严重,闷曝4小时左右即可。特别说一下,停止系统前,务必把活性污泥浓度降低到最小值。

问题6:

我厂日处理为5万吨,氧化沟模式,2个终沉池,2个回流泵坑,现将回流比调整到40%时,每个坑的回流泵25分钟后就停止工作,在回流泵工作时间段内,出水流量下降,回流泵停止工作后的一个时间段内出口流量猛增,大约10分钟后进出口流量相当,请问怎样调节回流量?

回答:

如果不考虑运行电费,这个回流应该是连续的,你所出现的问题就是没有连续回流造成的。

问题7:

实践证明,回流比定在40%的时候,回流不能连续,出水流量变化幅度大,回流是不是应该连续不间断的?

回答:

1、40%的时候,回流不能连续请确定是否为设备问题。

2、工艺上是没有问题的,回流比变化后,出水流量只会短时间(比如1-2小时)波动马不会频繁波动的。

3、回流污泥需要与生化池首端进水混合,提高处理效率。如果不是联系的,连续进入生化池的废水就无法与回流污泥混合,去除效率和抗负荷波动能力就会降低,所以,污泥回流应该是连续的。

问题8:

印染废水,分高、低污水。低污原工艺为水解、活性污泥法;设计处理量4000方,两个水解池(每个池容600方)和两个好氧池(每个池容1200方)组成两套可独立运行的系统。因原高污系统处理一直不达标,后来我把低污水解池和好氧池都加装填料(每个池均为弹性填料和组合填料各一半),好氧池又加建三面导流墙(让水在池内以折流方式流动(没有循环))。改造好后,其中一套用于处理原高污水(但按原设计量只有2000方)。因此,高污水处理工艺现为调PH值、物化(斜板沉淀,投加亚铁、石灰)、水解、接触氧化、二沉、排入城镇污水厂,排放标准为200。现高污进水量约1500方左右,COD约900-1200。我们经理为了省成本,一直要求我将高污出水排入高污调节池,稀释高污水,然后省掉物化(不投加药剂)。但我为了保证达到排放要求,我一直没有这样做,我跟他解释是本来印染污水就是难生化,稀释后进水负荷底,进水量增加,降低停留时间,处理效果变差。他不理解我的看法。请问如何评价我们经理的这种要求,而如果按他的要求:稀释进水、省去物化,最终出水效果又如何(不考虑色度、只考虑出水COD)?

答:

1、可否回流主要看水力负荷,您的设计处理量是2000立方,目前是1500立方,也就是说,高污出水中的500立方可以回流去稀释,那么,水力负荷没有超过设计,则出水不会因为超水力负荷而出现不良(一般设计会留一些余量,估计可以回流800立方,但是,你的废水是印染废水,所以还是按500立方回流的好)。

2、回流后是否可以不用物化段,这个不好立刻判断,需要分析下目前物化段的COD去除效果,以及SS的去除效果,如果SS去除效果好,那么停掉物化段,势必会有多量的颗粒流入生化段,这样的话,会加重生化段的负担,导致生化段活性减低,当然,可以保证排泥的话,也可勉强应对。COD的话,如果物化段去除的COD远远大于回流稀释后的COD稀释减低值,则回流不足以降低生化池进水有机负荷,这个被提高的负荷生化池是否可以承受,需要评估下,太高的波动要看你目前的生化池出水与排放标准还有多少空间,空间大的话可以,否则,还是去物化运行,可以更多的去除COD。

3、按照第2条可行的话,那么通过部分回流出水来稀释进水,取消物化段也是可行的。当然药剂省了,回流污水的电费也要比较下。

4、如果你现在的处理负荷很高的话,物化不停,增加回流,则可以更好的减低出水COD5、说回流了停留时间减低是的,但是回流了,污水被重复处理了一遍,加起来水力停留时间不一定变短的,要动态看。

问题9:

AO工艺硝酸盐回流量根据什么来控制?

回答:

还是根据去除率来判断,回流大小决定了成本,所以,满足效果的话回流越小越好。

问题10:

垃圾渗滤液处理中,如果压滤机的滤液水直接回流到生化池,是否会影响到二沉池的出水TSS?如果滤液回到生化池前面的调整池是否能杀灭微生物,是否能够及时水解?

回答:

1、由于垃圾渗滤液属于难降解废水,如果量比较大的流入生化池,会对系统造成TSS升高,主要是负荷和毒性问题。

2、对于回流到调整池的话,只是波动变小,但是负荷和毒性压力还是存在的,影响多到,与流入量有关。

问题11:

工艺流程是:调节池——前置反硝化池——1#硝化池——2#硝化池——后置反硝化池——硝化池——超滤其中2#硝化池有340方的水回流到前置反硝化池,超滤那也有220多方的水回流到前置反硝化池(和调节池到前置反硝化池的进水管相连的,同时进入前置反硝化池,调节池到前置反硝化池的进水流量是39方)想问下这里的内外回流比怎么算?内会流要加上超滤回流那部分吗,还有外回流如果是回流量除以进水量,好像觉的值有些大,不想书上说的,100%到200%。

回答:

1、硝化池到超滤,是硝化池自我沉淀后上清液到超滤吗?好像混合液流过去的话,你的超滤会堵塞啊。

2、超滤出水回流也要算入内回流,因为这部分水含有硝酸盐和亚硝酸盐。


来源:水世界中国城镇水网微信


深圳合续环境科技有限公司是深圳合续环保投资有限公司全资子公司,是一家集研发、生产、销售及运营为一体的高新科技企业。公司自2012年成立至今,已自主研发出污水处理及固废处理专利技术23项,为各层次环保投资运营公司、地方骨干环保工程公司、政府等提供城镇两污治理解决方案,并涵盖设备销售、托管运营、技术管理平台输出等专业化、品牌化、规模化服务。


 




大客户部  地址:北京朝阳区建国门外大街9号

               联系人:穆女士 

               电话号码:13911286199 


东部业务区  地址:安徽合肥蜀山区蔚蓝商务港C座1308室

               联系人:高先生

               电话号码:18019938998 


西部业务区  地址:四川省成都市成华区杉板桥路333号万科大厦908

               联系人:袁先生

               电话号码:13398360287 


南部业务区  地址:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园三区10栋A座26层

               联系人:蒋先生

               电话号码:15399933890 


云南业务区  地址:云南昆明西山区润城四区3栋803

               联系人:严先生

               电话号码:13888573700 


微信公众平台